Арм. А500С ф10
$607
-0.9 %
Катанка ф6,5
$590
0.0 %
Лист г/к 4
$715
-0.8 %
Лист х/к 0,8-1
$949
-0.7 %
Лист оц. 0,55
$1206
-0.1 %
Труба э/с 89х3,5
$682
-5.6 %
Уголок р/п 63х5-6
$648
-3.3 %
Швеллер 12
$760
-3.7 %
Балка 30Б1
$1016
0.0 %
меню

СУМЗ ликвидировал старый сернокислотный цех

Алексей Петров 20 января 2016 time 14:12источник: УГМК раздел: Главная Новости Экономика

Сернокислотное производство на СУМЗе было построено в 60-х годах в связи с бурным развитием сельского хозяйства

  • Размер шрифта
  • Просмотров Сегодня: 1 Всего: 18
  • Комментариев: 0 Добавить комментарий

20 января, Ревда. В начале нового 2016 года на Среднеуральском медеплавильном заводе закончена ликвидация старого сернокислотного цеха. Она проводилась в несколько этапов, начиная с 2013 года, а финальный этап проходил в декабре 2015г и в начале января 2016 года. Всего, начиная с 2013 года, с территории старого сернокислотного цеха было вывезено 13 175 тонн металлолома.

Во время первого этапа были снесены все здания, сооружения, коммуникации старого сернокислотного цеха, с последующим благоустройством территории.  В результате проведения финального этапа были снесены здание склада олеума с 3 баками для его хранения и 5 баков для хранения серной кислоты с коммуникациями.

Сернокислотное производство на СУМЗе было построено в 60-х годах в связи с бурным развитием сельского хозяйства, которому требовались минеральные удобрения. Мощности были рассчитаны исходя из того, что выпуск меди на предприятии будет составлять 80 — 100 тыс. тонн в год, (в настоящее время порядка 150 тыс. тонн). Цех по производству кислоты выдавал 750 — 800 тыс. тонн продукции в год, при этом только 500 тыс. тонн производились из отходящих газов медеплавильного производства. После запуска нового сернокислотного цеха в 2009 году, заводу удалось увеличить производственные мощности по выпуску серной кислоты до 1087 тыс. тонн в год.

Кроме того, технология, которая применялась в 60-х, позволяла довести уровень извлечения сернистого ангидрида, из которого получается серная кислота, только до 78 — 80%, остальное выбрасывалось в атмосферу. Теперь, за счет использования в новом цехе уникальной технологии утилизации отходящих газов металлургического производства, как от процессов плавки, так и от процессов конвертирования, ― степень преобразования диоксида серы составляет 99,7%, а степень абсорбции 99,999%, что практически полностью исключает выбросы этого опасного соединения в атмосферу.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал
Комментарии
close



максимум 1000 символов

Другие новости бизнеса и экономики