Арм. А500С ф10
$746
-3.3 %
Катанка ф6,5
$724
-3.1 %
Лист г/к 4
$790
-0.8 %
Лист х/к 0,8-1
$1057
-0.7 %
Лист оц. 0,55
$1309
-0.7 %
Труба э/с 89х3,5
$803
2.4 %
Уголок р/п 63х5-6
$770
-0.6 %
Швеллер 12
$915
-1.0 %
Балка 30Б1
$1191
0.0 %
меню

Группа НЛМК снижает себестоимость чугуна

Группа НЛМК, крупнейший производитель стали в России и одна из самых эффективных сталелитейных компаний в мире, завершила полную замену оборудования для сортировки железорудного сырья (грохотов) в агломерационном производстве Липецкой площадки

  • Размер шрифта
  • ПросмотровСегодня: 2 Всего: 1041
  • Комментариев: 0Добавить комментарий

3 ноября, Москва. Группа НЛМК, крупнейший производитель стали в России и одна из самых эффективных сталелитейных компаний в мире, завершила полную замену оборудования для сортировки железорудного сырья (грохотов) в агломерационном производстве Липецкой площадки.

Установка новых высокоэффективных грохотов, взамен устаревших позволит повысить качество (крупность) сырья для доменного производства, в результате чего сократится потребление дорогостоящих окатышей и металлургического кокса и таким образом будет снижена себестоимость чугуна.

Проект по замене грохотов был инициирован в 2008 году. За это время планомерно, без остановки производства, было установлено восемь новых агрегатов, которые обеспечивают сортировку сырья со всех четырех агломашин НЛМК - более 14 млн тонн агломерата в год.

«Применение этого оборудования в агломерационном производстве заметно повысит эффективность технологических процессов первых переделов, где закладывается до 80% себестоимости стали. Это один из многих проектов Стратегии-2017, которые позволяют НЛМК добиваться роста производительности, снижения издержек, неизменного качества продукции, оставаясь одной из самых эффективных и конкурентоспособных компаний в мире», - прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константин Лагутин.

Сортировка железорудного сырья необходима для получения высококачественного сырья для производства чугуна - агломерата с минимальным содержанием частиц размером менее 5 мм. Так называемая «мелочь», непригодная для плавки, образуется при охлаждении агломерата и его перегрузке или транспортировке. Сортировка на новых грохотах позволяет уменьшить содержание мелочи, увеличить долю агломерата в доменной шихте и соответственно снизить потребление более дорогих окатышей более чем на 130 тыс. тонн в год (-2,2%). Снижается также и расход кокса - на 1,4 кг/т чугуна (-0,35%).  

Проект в агломерационном производстве проходил в два этапа. На первом этапе заменили три грохота, на втором - с 2014 по 2015 год - установили еще пять агрегатов. Инвестиции в мероприятия завершающего этапа превысили 300 млн рублей. Срок окупаемости проекта - менее 1 года.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал чтобы получать актуальные новости и аналитику рынка стали и металлургической промышленности.
Комментарии
close



максимум 1000 символов

Новости черной металлургии
Главные новости ГМК